摘要:介绍了影响省煤器磨损的主要因素及防止省煤器磨损的技术措施,对大唐长春第二热电有限责任公司锅 炉省煤器在运行、检修中出现的磨损问题,选择合理的烟气流速,消除局部“烟气走廊”,定
期进行翻排检修,采用局 部防磨措施,有效地防止了省煤器的磨损,延长了锅炉安全运行周期。
关键词:省煤器;磨损;阻流板;防磨涂料
省煤器是利用锅炉尾部的热烟气来加热给水的 一种热交换器,可降低排烟温度,提高锅炉效率,节 约燃料,是大型锅炉上不可缺少的一个部件。大唐长 春第二热电有限责任公司从2008年1月至2010年
8月省煤器漏泄事故占“四管”漏泄事故的41.2%, 其中磨损占“四管”漏泄事故的23. 5%。省煤器的磨 损是由设计、制造、安装、运行及煤种等多方面因素 综合形成的结果,主要是飞灰磨损,磨损
部位都集中 在特定的区域,在运行中省煤器磨损程度具有不可 预知的特点,使机组不能安全连续运行,增加了检修 人员的劳动强度和维修费用,造成较大的经济损失。
1影响省煤器磨损的主要因素
1.1烟气流速
省煤器管壁的磨损与飞灰动能和飞灰撞击管壁 的频率成正比,飞灰动能与其速度二次方成正比,撞 击频率与其速度成正比,所以,管壁的磨损量与飞灰 的冲击速度三次方成正比关系。为了控制烟气流
速 不超过允许值,在尾部烟道加装烟气流速检测仪,能及时发现烟道流速情况做出调整,保证烟气流速不 超标。省煤器设计烟速最好不超过10 m/S;但如果 烟速过低,将会产生积灰,因此不能低于5 m/s。
1.2飞灰浓度
飞灰浓度高,灰粒撞击管壁的频率就高,磨损增 加,因此,管排磨损量与烟气中飞灰浓度成正比。烧灰分多的燃煤,磨损就相对严重,此外,飞灰浓度高 的局部区域磨损更严重。
1.3灰粒特性
在煤粉炉中,进入尾部烟道的烟气带有大量的 飞灰粒子,由于温度较低,这些飞灰粒子都具有一定 的硬度,当烟气冲击省煤器管排时,飞灰粒子就不断 地冲击管壁,逐步地使省煤器管壁减薄。磨损中
起主 要作用的是飞灰中那些较大颗粒,其次是具有足够 硬度和锐利棱角的颗粒,比球形颗粒磨损要严重许 多。灰粒磨损性能主要取决于灰中sio2的含量,当 其含量较高时,磨损显著加大。
1.4管排布置与结构方式
布置受热面时,考虑到管排受热膨胀间隙问题, 省煤器蛇形管弯头与炉墙之间留有一定的间隙;由 于安装时管排间距调整不均及墙体受热变形等原 因,省煤器管排与炉墙之间有40200 mm不等的 缝隙
。这些位置形成“烟气走廊”,局部流动阻力小, 烟气流速大于烟道断面上平均烟气速度,灰粒随之 加速。对于错列布置的管排,第2排每根管子正对第 1排两管之间,灰粒流人管排后,由于流通截面
的减 小,随烟氕一起被加速后直接冲击在第2排管子上, 致使第2排的磨损量比第1排大。
1.5飞灰撞击率
飞灰颗粒、密度大,烟气流速快,烟气粘度小等 因素,都会增加飞灰的撞击率。飞灰撞击率越大,磨 损越严重。
1.6其他因素
漏风、管子材料硬度、管壁温度、烟气成分、空气 预热器的局部堵灰、结焦使部分烟气通道堵塞等对 受热面磨损都具有一定的影响。
2防止省煤器磨损的措施
2.1防止局部流速过高
较高的烟气流速有助于提高省煤器的传热系 数,节省受热面积,但阻力损失和省煤器磨损增加, 管壁最大的磨损速度应小于0. 2 mm/a。降低烟气 流速的办法:扩大烟道,增加烟气流通面积;采用鳍
片式省煤器。
2.2控制煤粉细度
根据机组燃煤情况进行适当调整,避免因煤粉 过粗,燃烧不完全,造成飞灰中未燃尽颗粒增加而加 剧省煤器磨损。
2.3在易磨损部位加防磨装置
受热面管子磨损时在周界上磨损并不均匀,在 管子侧向30°60°处磨损最严重,此处的磨损量为 平均量的3倍,错列管排数量多时,第2排磨损量可 较平均值高50%。局部安装的防磨装置有:安装防
磨护罩、加装保护板或均流板、安装护帘、弯头部位 用耐火料浇注、焊接防磨圆钢、安装假排等。 '
2.4防止烟道漏风
锅炉尾部烟道由于其内部为负压状态,环境空 气可能通过空隙进人烟道,改变了烟道内部烟气的 理想状态,使烟气对省煤器管子进行冲刷,长时间运 行后管道磨损漏泄,高温段省煤器漏风量增加 10%
,磨损速度将加快25%。重点检查管道穿墙管、 空心梁、人孔门、炉墙、伸缩节等部位。
2.5选择合理的运行工况
在运行中,加强对锅炉的燃烧调整,降低飞灰可 燃物的含碳量,尽量避免锅炉超负荷运行,降低过剩 空气系数,加强设备维护,消除漏风。
3省煤器磨损治理实例
3.1调整结构,适当控制烟气流速
大唐长春第二热电有限责任公司3、4、5、6号锅 炉省煤器采用膜式省煤器代替传统的光管省煤器, 与1、2号炉光管省煤器进行比较,磨损数量相对较 少。采用膜式省煤器可增大管屏横向节距,降低烟
速 和阻力,使管屏总高度降低,有利于省煤器布置。于膜式省煤器管屏的绕流作用,使灰粒向气流中心 集中,最大限度地降低了飞灰对省煤器的磨损。用膜 式省煤器改造飞灰磨损严重的光管省煤器,
可保证 在总吸热量不变和排烟温度不升高的前提下,在限 定的尾部空间多布置受热面。以较薄的扁钢部分代 替管材,可使承压受热元件的金属耗量减少2 6 % , 总金属耗量减少1()%。
3.2定期进行翻排检修
为了节省检修费用,充分利用管排钢材的使用 价值,1号炉曾于2007年进行低温段省煤器翻排检 修,将已磨损的半个圆周翻排后处于烟气流的背面, 将未经磨损的半圆周翻排后处于烟气流的正面,承
受烟气磨损,省煤器使用周期延长了 60%80%。 3.3避免局部“烟气走廊”产生的磨损
大唐长春第二热电有限责任公司每次停炉组织 检修人员清除杂物,防止局部堵塞,对省煤器管排进 行水冲洗工作,将内部积灰冲洗干净,提高省煤器受 热面吸收、传热能力。光管省煤器管排主要调整
上部 悬吊板保证管排间距均匀,下部管排吊卡调整均匀 后焊接固定,使通过省煤器的烟气趋于均匀。鳍片式 省煤器管排间距调整时,上部不但调整悬吊板而且 在悬吊板中间位置增加一道拉筋,等距
焊接固定在 管排鳍片上,下方安装管排卡板,使得管排间距均 勻。在变形较严重的弯头位置增加卡板数量。通过 以上调整方法可有效避免局部“烟气走廊”产生的 磨损。
3.4采用局部防磨措施
a-加装边墙阻流板。在烟气走廊的人口,省煤 器管排弯头部位及缝隙较大的边墙安装阻流板,可 以增加对烟气的阻力,防止局部烟速过高。阻流板可 选厚度为3 mm、宽度不小于100 mm的碳钢板,沿
阻流板宽度中心线加工妇2 mm的圆孔,开孔位置 应避开受热面管束,避免烟气冲刷管排,同时应保证 足够的烟气流通截面积。阻流板安装标高应平行设 置在距管排上、下部管束40 mm的位置,单侧牢
固 焊接在炉墙上并设置加强立筋,防止阻流板烧裂、变 形、开焊、脱落。大唐长春第二热电有限责任公司 2009年利用1、2号炉小修期间在低温段省煤器两 侧弯头处安装阻流板,6号炉边墙位置安装阻
流板, 经过一个小修周期后,检查未发现附近管子有磨损 现象。
b.加装防磨盖板。省煤器在设计和安装过程 中,对会产生局部磨损的地方,均加装了防磨盖板, 安装时要固定一端焊接牢固,另一端焊接抱卡也要牢固,使得盖板即能自由膨胀,又能防止盖板脱落翘
起,两相接盖板的搭接部分应留有40 mm以上的膨 胀间隙。2007年1号炉低温段省煤器翻身检修时, 对易磨损的两侧三排所有管圈安装防磨盖板,在弯 头处安装360°正反扣接全防护防磨盖板,2009年
10 月拆除炉墙对1号炉低温段省煤器尾部弯头检査, 未发现磨损管段。
为防止烟气转折时由于离心力作用而浓缩的粗 灰粒对弯头的磨损,在弯头位置安装护帘板效果明 显,但是采用护帘板保护弯头时,蛇形管排的弯头必 须平齐,否则会在护帘后面形成新的“烟气走廊”。
c.局部采用防磨涂料。大唐长春第二热电有限 责任公司2005年开始使用冷喷高温耐磨蚀材料,它 是以超细微陶瓷粉、抗磨粒子等多种精选矿物质为 基料配以各种添加剂研制而成的双组份反应型无面
盐涂料。涂层经室温6 h固化后不脱落,耐热冲击,涂层随炉温上升烧结成耐磨能力极高的陶瓷结构, 喷枪的雾化作用,使得涂层更加致密、光滑。对磨损 较大的两侧弯头、空心梁等处着重进行喷涂
处理。采 用局部喷涂防磨效果较好,可有效保证一个检修期 内受热面管子的磨损量达到可控状态,经过部分修补,使用寿命可达一个大修期。